
江苏光明化工股份有限公司曾是一家高能耗企业,近年来,企业坚持走循环型、节约型发展之路,积极调整产品结构,经济效益不断增长,企业持续快速发展。 6月11日上午,记者在光明集团液氢压缩车间外看到,一车车装满液氢的特种车辆正准备出厂,集团副总经理许立新告诉记者,在这以前,这些氢气都是被直接排放到空气中,氢气量增大以后,公司投入了300多万元上了压缩氢项目,每年可回收氢气达400多万方,为企业增加效益400多万元一年。 离子膜氢氧化钾是江苏光明化工股份有限公司的主要产品,在2005年以前,由于项目产量低、技术投入不足,企业面临着能耗高、效益低的尴尬局面。2006年集团投入一亿元,上马了5万吨离子膜氢氧化钾项目,采用国内先进的北化机电解槽设备,电解能耗降低了20%。与此同时,集团上马了副产品的综合利用项目,经济效益和环境效益显现。从整个技改项目投产以后,气耗从原来的5.5吨降低到现在的1.8吨,综合电耗从原来的2200千瓦,降低到现在的1800千瓦,整个产生的综合效益可节约2000多万元。 与此同时,2005年在集团热电分公司投资400多万元对动力变频、脱硫设备进行了改造,每年节电400万度、减少二氧化硫排放300多吨。 据江苏光明化工股份有限公司董事长陈日新介绍,公司将把节能减排工作放在首要位置,贯穿于项目开发和技术改造的全过程,力争在2010年前,再投入8000万元,将万元产值能耗在2005年的基础上下降20%,节标煤1.9万吨。
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