(记者 常斌 特约记者 夏建明 曹济兵)他是一名企业副总,更是一名技术创新能手,两种角色在他身上有机融合并迸发出加快企业发展的强大推力。通过他的持续技术创新和改造,江苏瑞和化肥有限公司从一家频临倒闭的企业,成长为行业翘楚——国家磷铵复合肥重点生产企业;产品畅销全国20多个省、市、自治区,并出口到日本、韩国、马来西亚、台湾等国家和地区。 他,就是瑞和化肥有限公司副总经理沙德宏。他参与开发的磷铵生产高新技术,打破国际封锁,将年产量提升到15万吨,2004年荣获国家科学技术进步二等奖。瑞和化肥被授予“中国名牌产品”、“国家免检产品”等殊荣。他本人获得泰州市“有突出贡献的中青年专家”、江苏省“333高层次人才培养工程”首批中青年科学技术带头人,市、省、全国和行业先进个人等殊荣。 十年磨一剑——打破国际封锁,催生行业翘楚 沙德宏今年45岁,1988年中专毕业后,从老家东台来到原地方国营泰兴县磷肥厂,当起一名普通的技术员。 上世纪80年代末,国内只能生产低浓度的普钙磷肥,其不仅肥效低、附加值低,而且运输成本高,施用量大,不环保。面对美国和前苏联对我国的磷铵生产技术封锁,如何振兴民族化肥工业?1990年,原化工部在全国推广年产3万吨磷铵装置,该厂被列为全国30家磷铵生产厂家之一。从此,磷铵国产化成了沙德宏矢志追求的目标。 成功无止境,创新无极限。他带领技术攻关小组与四川大学、南化设计院的专家联合攻关,通过改进工艺、改造关键设备等,使磷铵产量达到4万吨,引发了全国磷铵“三改四”热潮。1996年到装置所在车间任车间主任后,沙德宏攻关扩产技术难题的劲头更足了。每天早上提前到班,晚上经常12点才回家,他一有时间就蹲在装置旁,反复琢磨着,不断设想着……1997年,他在全国率先提出将产能提高到6万吨的技改方案,得到有关专家的认同,并于第二年实现达标达产。 没有翻越不过的大山,没有攻克不了的难关。“其实,那几年虽然全厂上下尽了最大努力,但效益一直在下滑。改制后的企业,1000多名职工要吃饭,新上扩产装置的资金根本拿不出。唯有持续技改和技术创新,扩大产能规模,才能节本增效。”自此,一向不服输的沙德宏迈上了实现磷铵年产15万吨的艰辛攻关之旅。 如何解决磷矿预处理难题,如何进行料浆浓缩,如何实现多点加酸……一个个问题在沙德宏的脑海里“翻腾”,不仅上班时想,而且晚上睡觉前还要思考一番,甚至有时上下班途中还在想。一次骑摩托车下班回家,他因为想问题走神撞倒了行人,所幸对方是轻伤,只化了几百元检查费。妻子知道此事后,对他约法三章:一不准骑摩托车上下班,二不准在路上想事情,三保证安全到家。 突破萃取过滤难关,是将磷铵年产量提高到15万吨的重要环节。新购置一台过滤机需花费200万元,窘迫经营的企业根本拿不出钱来,而且重建相关设施需停产一个月,企业损失会更大。面对同事们的怀疑,沙德宏没有灰心,而是广泛查阅资料,向专家讨教,大胆探索,使生产流程更先进、更科学,并实现了磷铵增产稳定。如今,这一大型装置的年产能稳定在15万吨,赶上了发达国家的水平,造就了“中国名牌”产品,促进了农民增收和农业增效。 技术大革新——项项变废为宝,持续降耗增效 瑞和公司年产生废硫铁矿渣9万吨,一直作为工业废弃物处理,不仅有效价值未能充分利用,而且污染了厂区环境。“2006年,公司被列为环保挂牌督办对象,不治理好污染,就将被强制关闭。” 面对废料提纯难题,沙德宏带领科研人员日夜攻关。没有专用设备,就自行设计、组装,并将10种原料投放到8个不同的磁场中反复试验。经过8个多月的实验,终于开发出硫铁矿渣弱氧焙烧新技术,成功生产出含铁60%以上的铁精粉售给炼钢厂作原料使用,而且生产过程中无“三废”排放,使公司成为绿色环保企业。如今,公司年生产铁精粉近5万吨,仅此增加经济效益500多万元。这一项目,2008年被列为江苏省循环经济项目。 没有绝对的废物,只有放错地方的资源。沙德宏牵头实施的热泵技术项目、硫基复合肥装置DCS能效控制系统节电项目、硫铁矿制酸装置净化工序的节能减排项目,被确定为省节电示范工程项目和省级节能项目,并获得省专项奖励资金。首创的硫酸生产酸洗净化工艺污水封闭循环技术,充分利用硫酸低温余热,杜绝了生产中的“跑、冒、滴、漏”现象,每年减排污水120多万立方米、硫化物近750吨、砷化合物近3吨、氟化物13.4吨、渣尘等悬浮物8000吨,节电190多万千瓦时,余热利用节约标煤3000多吨,增加经济效益1000多万元。 从论证到实施,2007年他又成功攻关硫基复合肥装置DCS能效控制系统节电项目关键技术。该项目节电率达到32.95%,有效降低了负荷596千瓦,年节电480多万千瓦时,直接增加效益250多万元。 人才团队化——激发创新因子,放大能级效益 “随着设备的自动化程度提高,设备管理、智能操作越来越重要。”为此,沙德宏将提高全员的科技素质摆到突出的位置,不断强化岗位技能培训特别是智能化操作技能培训。至今,公司具有职称的技术人员达120多人,高技能人才和专业技术人员120多人,其中,高级技师2人、技师40多人,高级工程师8人。 在他的建议下,公司规定,员工成功技术创新,奖励节本增效的3%,是集体成果的,奖励节本增效的5%。这极大地激发了公司上下的技术革新积极性和内在动力。几年来,公司员工共成功进行技术革新、改造项目137个,给企业节本增效400多万元,从而放大了设备的能级效益。 如何通过科学的管理,既确保设备安全、稳定运转,又不断将能耗尽可能地降到最小?沙德宏通过摸索创新实行以结果为导向的设备管理经济责任制,创造性地推行以设备为“X轴”,以组织机构为“Y轴”,以措施落实为“Z轴”,以考核到位为轴必的“三维管理法”。这一设备管理创新的经验,被我市和泰州市通过现场会向整个工业企业推广。 在探索中创新,在实践中总结。沙德宏先后在《磷肥与复肥》、《设备管理与维修》、《硫酸工业》等10多个省级以上刊物发表论文30多篇,多次在全国行业协会举办的学术会上作经验交流并获奖。 |
