(记者 王姝文)4月5日下午,记者在新浦化学(泰兴)有限公司了解到,企业2015年11月份刚刚上了一套氯乙烯装置,实现了节能降耗,可为企业每年节省标煤5000吨左右。该装置总投入700多万元,主要作用是将乙烯的冷能进行回收,用于其他产品的冷却,实现了节能降耗。 据介绍,新浦公司在生产氯乙烯、苯乙烯时,需要使用气态乙烯作原料。以前需要将温度在零下103度的乙烯用蒸汽加热气化后投料,造成能源的双重损失。而乙烯冷能回收改造项目是将低温乙烯冷能直接或间接投料,既可节省乙烯气化所需蒸汽,又可减少冷冻机电力消耗,一举两得。 新浦化学(泰兴)有限公司技术员王亚兵介绍,“这套装置使用以后,就可以回收利用这部分的冷能量,从中可以节省蒸汽和电,从而达到节能效果。” “十二五”期间,新浦公司投入近1亿元,先后改造了16台离子膜电解槽,将3套循环水凉水塔风机改为水轮机,实施了“锅炉烟气余热回收改造项目”,有效降低了成本,保护了环境,构建了竞争新优势。 我市把节能降耗作为转型升级和转变发展方式的战略任务,大力实施节能技改项目,运用新科技,强化新管理,实现能量优化,降低能源消耗,走出创新发展、绿色发展之路。 江苏奥喜埃化工有限公司是经济开发区一家以生产氢氧化钾、盐酸、液氯等为主要产品的企业,也是目前国内最大的基础化工原料氢氧化钾生产厂家。过去,公司生产氢氧化钾时产生的大量氢气直接排放到大气中,不仅污染了环境,也造成了资源浪费。2014年公司投入使用的燃氢蒸汽锅炉,成为节能循环经济一大亮点。“为了节能改造,我们企业2014年投入600多万元,新上马燃气蒸汽锅炉,每年可产生蒸汽8万吨,一年可节约费用1500多万元。”公司化工部经理肖道兵介绍。 此外,奥喜埃公司还投资2.5亿元,新进2台95吨的高温高压循环硫化酸锅炉,淘汰原来的中温中压锅炉,并建设了脱硫、脱硝装置,项目预计近期实施到位,每年可节约标煤2万吨。 “十二五”期间,我市各工业企业特别是重点用能大户,以落实减量、优化存量、控制增量为目标,加大技改投入力度,实施节能技改项目,余热回收利用、高温冷凝水回收利用、无功补偿等一批先进实用的节能技术得到了应用。卡万塔沿江热电有限公司的新型循环流化床锅炉,不仅降低了飞灰含碳量,还提高了产汽率;联成化学、裕廊化工等企业的副产蒸汽,统一进入蒸汽管网,能量得到优化利用,降低了能耗。 “十二五”期间,我市共实施节能技改项目183个,总投入22.18亿元,节约标煤17.76万吨。共淘汰落后用能设备1002台(套),单位GDP能耗下降19%,超额完成了泰州市下达的目标任务。 市经信委副主任叶建林表示,“我们将更加注重发展循环经济,加快淘汰落后产能,积极培育节能环保产业,通过去产能、降成本等手段达到调优结构、提升质态的目的,实现我市工业经济绿色发展,为我市‘十三五’节能工作再登新台阶奠定坚实基础。” |
