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康鹏化学:老调弹出新味

2016-06-15 浏览次数:
  (记者 胡新芳)日前,记者在市康鹏专用化学品有限公司格氏反应二车间遇到员工潘爱民,他正在带领工人检修反应釜及厂区的其他设备。
  潘爱民告诉记者,他是康鹏化学的一名老员工,2006年进厂工作以来,他见证了企业10年的发展。他在二车间工作很多年了,今年年初,公司将格氏反应车间的反应釜进行改造,他和工人在生产中的操作更安全了。
  淘汰落后产能,改造老旧车间,优化工艺设计,近年来,康鹏化学投入资金,改造工艺流程,以实现企业本质安全为目标,落实企业安全生产主体责任。记者了解到,格氏反应车间的反应釜原料滴加流程中,过去是人工滴加原料,在滴加过程中,工人要一边操作,一边观察温度仪器,若温度过高,反应釜内容易发生冲料,可能引起爆炸,带来安全隐患。今年年初,企业优化工艺设计,在反应釜上加装自动连锁紧急切断装置后,降低了工艺中潜在的隐患。
  潘爱民说:“有了自动连锁装置,我可以在滴加的过程中直接看到反应温度,超过这个反应温度,电动阀就自动切断,停止滴加,有效保证了我们的安全。”
  加氢反应是康鹏化学生产中的另外一个工艺流程,在反应釜内的氢气和氧气如果比例不当的话,容易发生爆炸,因此要合理管控反应釜内氧气的含量。过去,该企业都是采用人工检测的方式,容易产生误差,埋下了安全隐患;现在,企业在反应釜上加装了氧含量检测仪,自动检测釜内氧气含量,并且会对异常情况进行报警,提升了氧气管控的成效。
  该公司生产技术部经理董安粉介绍:“按照国家18种高危工艺的要求,我们公司的生产工艺没有强制要求安装自动化控制装置,但为了提高本质安全,我们加大安全生产的投入,防止因为职工疏忽大意,生产中出现异常情况,对所有的格氏反应装置增加了自动化控制装置,大大降低了反应过程中的风险,也很好地保障了职工的人身安全。”
  在优化工艺设计的过程中,康鹏化学坚持高标准要求,虽然企业的工艺不在国家18种高危工艺规定的范围内,但企业主动提升自身的工艺安全标准,在原有工艺的基础上,优化细节,确保企业生产的员工、工艺和装置等方面的本质安全。
  康鹏化学副总经理单继军表示:“我们公司以狠抓安全标准化为抓手,实行风险管控,根据日常风险管理排查,结合外聘专家进行诊断,对公司的高危装置进行进一步提升,将风险降到最低限度,实现企业的长治久安,达到零事故的目标。”