• 您好,泰兴网欢迎您!  
  • 注册
当前位置:首页 > 新闻 > 泰兴新闻 > 正文

常隆农化:加大技改投入促进节能生产

2016-06-24 浏览次数:

  (记者 胡新芳 通讯员 李生福 马琴)近日,记者在江苏常隆农化有限公司一分厂生产现场了解到,为节能降耗,该企业对生产过程中使用的风机进行技改,给每台风机加装变频器,工人们正在加紧调试安装设备。

  一分厂厂长刘建军介绍,今年年初,该公司投入100多万元进行风机改造,目前已完成90%的进度。“改造的原理主要是通过变频器降低能源的消耗,达到节能降耗的目的,这些新上设备将节电50%以上。”刘建军说。

  常隆农化是一家专业生产农药原药、制剂和农药中间体的化工生产企业。近年来,面对经济下行压力,该企业大力拓展绿色发展理念,坚持生产与节能相结合,形成低投入、低消耗、低排放和高效率的节约型增长方式,在稳步发展的同时,取得了十分显著的节能效果。

  长期以来,常隆农化在生产过程中产生的废渣、废水、废气一直是个令人头疼的难题,不仅污染环境,也严重制约着企业生产。在常隆农化生产中,产生大量副产盐酸,在处理上耗费企业较多资金和能源。为了降低成本,该企业通过和国内知名企业合作,投入4800万元实施副产盐酸循环利用技术改造工程,深度挖掘副产盐酸的资源再利用价值。

  “我们通过和国内知名公司合作,加入我们自己的专利技术,研制了这套盐酸深度解析装置,全年处理盐酸达15000吨。”常隆农化四分厂厂长何小捷介绍,该装置让常隆农化真正达到了清洁化生产,副产盐酸也变成了可再生、可利用的资源,创造了一定的经济效益和社会效益。

  除此之外,该企业还将闪蒸干燥法改为盘式干燥法,节约蒸汽、减少了废气排放,节电达70%;实行三级计量考核管理办法,加装三级计量仪器,详细考核产品的水、电、蒸汽用量,目前,蒸汽流量计已经加装好并投入使用,实现企业每生产一吨产品,蒸汽用量减少600公斤;投入400多万元,建设蓄热式热氧化焚烧机组工程,每天可处理废气2万立方米;安装高盐水处理装置,可节约能源、每天减少废水排放达12吨等。常隆农化董事长龙孝军介绍,近两年来,该企业陆续投入5500万元,用于节能减排和节约化利用,取得了良好的成效,节约标煤近2000吨,循环利用副产盐酸15000吨。他表示:“下一步,我们计划投入1.5亿元,用于清洁生产技术和环保等资源利用装置的升级,实现节能增效、减排降本的目的。”