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宏大特钢:升级装备 降低单位产出耗能

2010-09-13 浏览次数:

    宏大特种钢机械厂有限公司紧紧跟踪前沿生产技术,推进主力装备升级换代,企业单位产出能耗不断下降,节能降本之路愈走愈宽。

    记者最近在宏大特钢了解到,企业今年刚上马的三相电弧炉由于性能优势,目前已经替代过去的中频炉,成为宏大铸钢车间的主力设备。

    宏大特种钢机械厂有限公司李海军告诉记者,以前使用中频炉,只能投放零散材料,而且要等一炉铁水用完,冷却洗炉后才能再熔第二炉。现在的电弧炉,能够投放集成压缩材料,而且可以连续投料不停炉。设备更新后,仅熔化一炉铁水的时间就减少了一小时。原来中频炉每吨耗用700度电,现在每吨只耗用600度左右,而且钢水质量比原来提高了。

    采访中,企业负责人给记者算了一笔经济帐,铸钢炉升级总投资400万元左右,按照宏大目前的产能,两年内就能收回这项投资。基于这样的节能降本意识,今年来,宏大特钢同时推出了一系列节能措施,将淬火炉、加热炉、热处理炉更换成电炉;将除尘、沙处理设备更新成国内最先进的设备;为每台电炉配置无功补偿器,缩短变压器与用电设备之间的距离。这些举措有效减少了无功消耗和输送电消耗。相关数据显示,去年,宏大特钢的生产成本为每吨1400元,到今年已降到1200元。